『二期炼铁厂』节能降耗小改造 降本增效大作用

2023-11-14

二期炼铁厂始终坚持以“设备稳顺为基础,工艺技术为统领,经济效益为中心”的工作原则,立足岗位,查问题,补短板,不断进行工艺攻关和技术改造!


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技术革新,降本增效

炉前液压炮回转机构长期在1500度的高温环境下作业,须加注高标号润滑脂润滑,以保证设备运行正常。在日常维护中,受高温生产环境影响,润滑脂加注时易流失,导致润滑不充分,回转机构传动轴承因温度高易出现卡死情况,正常生产无法得到保障。炉前工段与维修工段就存在的问题进行深入探讨交流,最终达成改造方案,报设备科审批。通过加装一根冷却水管,使液压炮回转机构工作温度大幅下降,杜绝了润滑脂加注时的流失问题,润滑脂消耗大幅减少,设备运行平稳,保障了正常生产,改造后,润滑脂节约成本3.7万元/年。


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工艺攻关,护航顺行

近段时间,由于受市场影响,干熄焦供应不及时,原燃料不稳定,给高炉操作造成了很大的挑战,鉴于以上情况,生产采用低硅冶炼方式作为增产节焦,降低成本的主要手段,前提是必须有高质量的焦炭做支撑,保障炉缸有足够的热量,确保炉缸活跃。如采用全湿焦,遇到烧结检修等外部条件影响,工长会进行操作调整,以降低燃料消耗,提高煤气利用率,减少能量损失,保障炉缸热量。但此种操作方式会出现顶温偏低的情况,造成煤气水分大、灰湿、易粘结、输灰困难等问题,对煤气除尘效果造成影响,出现压差高的情况,若长时间受影响,反过来会影响高炉均压,影响正常生产。高炉操作上素有“七分原料,三分操作”之说,热风工段针对以上问题与高炉主控交流,立足实际情况,热风工段提出应尽力解决除尘灰在箱体,管道存放等方面的问题,计划采用加大布袋反吹次数,尽可能把灰输出的改造思路,结合维修工段现场查看,制定改造方案,并通过了设备科审批。技术改造有效缓解了管道输灰堵塞,提升了气体输灰的流畅性,克服了不利影响,通过工艺技术改进,确保压差在合理范围之内,降低了工人劳动强度,在现有顶温条件下,有效解决了压差高的问题,为高炉稳定顺行提供了坚强支撑,展现了热风工段不畏困难,积极进取的责任担当。